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【中玻網】電耗是玻璃企業的一項重要能耗,今年一月份以來,藥玻公司各用電設備運行逐漸趨于平穩,因此,如何降低電耗成為擺在設備動力部門面前的一項重要課題。在藥玻公司領導的支持下,在工程部的幫助下,藥玻設備動力部門穩步開展節電工作,并取得了一定效果。
1、對真空泵過濾系統進行改造,減開1臺真空泵。藥玻公司現有真空泵3臺(55KW),由于行列機工藝配置改變,真空用量較原設計加大,前期必須使用3臺真空泵才能滿足生產工藝需求,這樣沒有備用設備。經藥玻公司相關技術人員現場認真研究,并與真空泵生產廠家研討,認為真空氣從行列機到設備經過三臺儲氣罐沉淀,兩層過濾網,不會有很多的臟東西進入設備,而真空泵前紙質濾芯在運行過程中經油污附著、變濕后使真空泵抽力降低,因此將真空泵前過濾器紙質濾芯改造為不銹鋼濾芯,這樣不會因為濾芯變濕影響抽力,濾芯也可以反復沖洗利用,同時采取措施加強過濾桶及真空泵殘液排放,降低濾芯更換頻率,現使用2臺真空泵達到原使用3臺真空泵效果,每年可節電35萬KWh左右。
2、調整空壓機技術參數,減小空壓機出口壓力,降低電耗。空壓機是藥玻公司電耗非常大的用電設備,其耗電量能夠占到整個藥玻公司用電總量的40%左右,因此空壓機節電是我們的一項重要課題。但由于離心式空壓機是速度式壓縮機,是把空氣加速后根據空氣動力學原理把速度能轉化為壓力能,因此,不能使用變頻等方式對空壓機進行節電改造,否則會引起喘振等現象,影響設備的安全運行。經藥玻技術人員仔細研究,由于車間正常用氣壓力不大于0.3Mpa,因此,為降低空壓機電耗,設備處專門與無錫三星技術人員進行了多次協商研討,較后確認在不影響設備安全運行的情況下,可以逐漸降低出口壓力,但存在一定風險,且國內沒有先例。試行后,設備出口壓力降低為0.37Mpa,運行電流降至104A,有功增加,無功降低。每年可節電80萬左右。
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