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較近據說,四川某醫藥玻璃生產企業由于面臨天然氣的用量不足,天然氣價格上漲,天然氣壓力偏低導致爐溫長期處于低溫運行,熔制缺點劇增,產品質量下降,窯爐處于晚期,高溫熔化玻璃對窯爐侵蝕加劇,安全生產出現嚴重隱患等生產運行問題。針對公司生產現狀,他們收集技術與應用技術信息,大膽優化配方設計,采用江西宜春鋰瓷石引入氧化鋰。引入鋰瓷石原料后,玻璃熔化溫度降低400C,降幅達2-3%,確保在低溫狀態下正常生產,天然氣日減少耗氣1300立方以上。噸玻璃液少用純堿10公斤,節堿4.8%,粉料成本基本持平。熔制缺點減少50%,促進玻璃制品的成型及輕量化實現,產品的理化性能指標均優于未使用前。
結論:低含鐵Li2O鋰瓷石能取代日用玻璃成分中全部氧化鋁,引入0.1—0.2%Li2O的鋰瓷石粉可使玻璃熔化溫度降低200C以上,亦能降低配合料成本5%左右,節約純堿約3%,并能不同程度地提高玻璃的化學穩定性和透明度,由于瓷石中含有一定的氟化物,有利于玻璃的澄清和加速熔制。特別是在當今節能減排工作日益緊迫的形勢下,玻璃行業應進一步開展技術創新,優化工藝,大膽引用節能與性能改善原料—鋰瓷石,并且應廣泛推廣。
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