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拉邊機是浮法玻璃生產中的關鍵設備,確保其運轉可靠性延長其使用壽命對正常生產是非常重要的。我公司于1996年引進了QBT117型拉邊機,投入使用后,因地區水質較硬(因條件所限不能改為軟水)且含有少量的污物,機內結垢堵塞嚴重,不能正常運轉,對其改造勢在必行。
1改造的必要性
1.1冷卻水套改造原因
拉邊機長期運行在700900℃高溫的錫槽內,拉邊機的軸、拉邊輪、冷卻水套主要靠水冷卻。通水性的好壞直接影響拉邊機的工作狀態和使用壽命。QBT117型拉邊機投入使用不到兩個月,即出現通水不良、拉邊軸彎曲變形、拉邊輪過熱粘玻璃、尾端漏水等現象。對拉邊機進行檢查,發現拉邊機冷卻水套結垢嚴重,水套通道狹窄,水垢和污物堵塞嚴重,造成通水不暢,冷卻效果不好,導致拉邊機不能正常工作,大大地增加了維修強度,并嚴重影響正常生產。如果外購冷卻水套和拉邊軸,不但不能及時供貨,且1年12臺拉邊機按照2個月更換1次冷卻水套和拉邊軸的周期計算,僅此一項費用達20多萬元。鑒于上述原因,我們經過認真分析,決定對冷卻水套進行技術改造。
1.2尾端旋轉接頭
QBT117拉邊機旋轉接頭是拉邊機軸冷卻進水和出水的隔離機件,進水腔和出水腔原設計是用40×3.1的0型密封圈進行密封,耐磨性差,使用半月左右就泄漏,有時剛更變新的就泄漏。由于泄漏,出水和進水竄通,通入拉邊軸、拉邊輪的冷卻水量大大減少,冷卻效果降低,再加上水垢的作用,引起拉邊軸彎曲,拉邊輪過熱粘玻璃等。因進水壓力高,進水直接進入出水腔,作用于V形夾織物密封圈,使水外泄流到齒輪上,引起齒輪的銹蝕和潤滑油的失效對設備和環境造成污染。由于使用壽命短,頻繁更換拉邊機不僅對生產有影響,且維修工作增加,工人勞動強度增加。
2改造方案及實施效果
2.1冷卻小套
對冷卻水套的改造主要是改變水路通道狹窄的問題。將水套中間隔離套和外套直徑加大,使水流環道由4mm加大到8mm(如圖1),加大了水流通道的容量和對污物的容納空間,保證暢通,使污物及時排出,降低水溫,提高對相關部件的冷卻效果。
2.2旋轉接頭
旋轉接頭主要由水套、壓蓋、水套蓋、支承蓋、密封環等組成(如圖2)。水套一端由2一v型密封圈進行密封,密封效果較好,另一端由0型密封圈進行密封,密封效果較差。對旋轉接頭要防止和減少進水和出水的竄通,我們經多次試驗,用Yx35X43.2×10軸用密封圈代替O型密封圈,泄漏問題得到了很好地解決。同時,我們定期用稀鹽酸對拉邊機的冷卻水套和拉邊軸內的水垢進行清洗,以提高和改善拉邊機的冷卻效果,但是隨著使用時間的延長,稀鹽酸只能溶解水垢中的碳酸鹽,其中的硫酸鹽卻堅實地沉著在拉邊軸的內壁。為了節約費用,延長拉邊軸的壽命,我們白行設計了一個手用鉸刀(如圖3)。操作方法如下:拆開水套蓋,抽出機芯,用鉸刀刮掉拉邊軸內壁上的硫酸鹽水垢。
3結束語
拉邊機冷卻水套的改造、旋轉接頭漏水問題的解決、稀鹽酸的沖洗、手工鉸刀的使用等為正常生產提供了有力的保障,同時延長了冷卻水套、拉邊軸、拉邊輪及相關部件的使用壽命,減輕了維修強度,降低了維修成本,減少了環境污染,為公司每年創經濟效益30多萬元。
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