去年年底,秦皇島華晶公司首例采用國內的裝置和技術,用
管道水淬法,進行
了大型
浮法玻璃窯爐工業性冷修放水作業。
華晶公司
玻璃熔窯設計熔化量為370噸/日,計算耗油量70.6噸/日;熔化段跨
度36米,標高7.52米;熔化部、卡脖、冷卻不面積總和為402.42平方米,全窯池
深1200毫米,內容玻璃液總量約1200噸;熔化部池壁下層為傾斜澆鑄33#AZS,厚
度300毫米,池壁保溫黏土磚為BA-40a,厚度150毫米。
在這次作業中,單管正常工作時沒小時放水量7噸左右,有效作業時間累計49
小時,結合錫槽拉引,液面下降到基準位下510毫米附近,達到了預先設定的位置;
淬碎的玻璃很少有大的結塊,粒徑大多在20-10毫米以下,粒度分布比較均勻,無
需二次人工處理,即符合投料要求。
采用該作業法,一次性投入資金小,材料和設備費用僅位數萬元,除少量消耗材料
外,絕大部分可重復使用;系統裝機功率為70千瓦以下,冷卻水可以循環利用;無
土建構筑物,不較久占用廠區面積;前期工作簡單,制造、安裝周期短。
玻璃窯爐管道水淬法放水作業的實質是動力式液壓傳動,以有壓力的水流作為
傳遞動力的工作介質,利用運動著的液體的動能來做功。從能量轉換的角度看,水
泵將電機輸出的機械能轉換為水的壓力能進入管道,管道中水的壓力能有轉換為水
的動能,高速水流通過過渡槽時,沖擊、卷吸同時流入槽中的玻璃液流,經輸送管
道,到達分離箱,淬碎的玻璃落向集料板,損失了能量的水流入回水池。
進行作業前作好技術準備工作是非常重要的。在總體設計中有幾個務必重視的
幾何參數,如鉆孔位置的分布、導流槽和過渡槽的安裝角等,必須控制在工藝允許
的范圍之內。
供水系統的設計任務主要是供水設備的選型、管徑的確定及閥
門的布置,基本
要求是能夠提供足夠的流量和壓力,運行可靠,無脈動和空穴現象的發生,流量和
壓力的穩定性高。
過渡槽是該工藝系統中的關鍵裝置,結構設計是否合理,直接關系到作業的成敗。
根據設定的放出量和作業時間長短,制定符合實際的降溫曲線;熔化溫度應控制
在適度的范圍內,原則是既保證正常作業所需的液流溫度,又避免過量的燃油消耗。
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