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【中玻網】為了保證正常生產,提高玻璃質量和總成品率,首先調整冷卻區產生白碴相應位置區域的風閥開度,期間我們使用紅外測溫儀測試D2區及F2區從南到北5個點位置的溫度,調整相應位置風閥開度來找平該區域之橫向溫差。橫切白碴問題一度得到了明顯改善,白碴長度減少至20cm以下。但很快玻璃縱炸出現并且采裝車間反饋裝架子玻璃有玻璃爆開現象。這一結果證明此線橫切白碴產生的主要原因是退火區存在問題。明確了產生的主要原因后,采取了以下措施:1.降低并穩定錫槽出口溫度,溫度由原來的600~610℃,下降至590~595℃。2.降低A區退火溫度(詞條“退火溫度”由行業大百科提供)并縮小其橫向溫差。A區溫度由原來的(525±10)℃,調整至(515±3)℃。3.升高B2區、C區整體溫度并縮小其橫向溫差,B2區由原來的(415±10)℃升至(425±5℃,C區由原來的(320±10)℃升至(330±5)℃。采取以上措施后,跟進觀察白碴長度由原來40~80cm,逐步減少至5~10cm。加強退火操作,對各區不能自動控制的風閥打入手動狀態,實時地跟進溫度。通過對比其它兩條線的玻璃退火質量及退火溫度,發現D1區至D2區紅外顯示溫度僅下降20℃,這必然增加了F區的急冷程度,因此調整D1、D2區進風量,提高該區的降溫速率,D2區玻璃板溫度由原來的245~250℃下降至230~235℃,從而使D區降溫梯度更合理。通過上述一系列調整,玻璃板橫斷面的白碴很快減少,直至完全消失,缺點問題得以完全解決。
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