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在全部油價不斷高漲的外部環境下,廣東華興公司把節能降耗作為管理工作的重要環節,通過苦練內功,尋找替代能源,努力控制成本,并取得了顯著成效。 油價的不斷飚升,給公司的生產運行帶來了較大的壓力,在廣東華興,一場沒有硝煙的“成本攻堅戰”悄無聲息地打響了!在公司董事長以及該分公司負責人的高度關注下,廣東華興踏上了代替燃料的改善革新之路,對所有窯爐使用的重油以3#燃料油替代。
該分公司于2007年11月份率先在B5號爐開始試用3#燃料油,但使用過程中,由于3#燃料油含有瀝青,當它與重油混合使用時,會產生大量的油泥,從而造成了輸油管路的堵塞、油槍堵塞以及加熱缸堵塞,帶來頻繁的清堵工作,甚至導致窯爐停火,給我們的生產運行帶來風險。然而,困難并未阻擋住他們改善的腳步,面對困難,該分公司籌備。技術人員對“油路堵塞”進行攻關,多次籌備保全處和熔化處全員對此問題展開專題研究與討論。總經理多次蒞臨現場,指揮疏通工作。同時,邀請瓶罐事業部窯爐總監和質量總監進行技術指導。針對油路堵塞,他們制定了以下對策:
1、管路堵塞:提高抽油口高度至1M;在抽油口處制作過濾網;恢復蓄熱室墻體加熱管;
2、油槍堵塞:控制大中池油溫在80-100度,增加司爐工清洗頻次;
3、加熱缸堵塞:將中層過濾缸篩網改為40目,增加清洗頻次等措施,從而有效地解決了油路堵塞等問題,攻克了本次改善的“瓶頸”。
3#燃料油替代重油項目的成功使用,增強了該分公司管理人員的信心,他們迅速將替代項目在B2、B6、B7、B8和B9爐的推廣復制,到08年4月份,該司9條爐中有6條窯爐已實現了重油改3#燃料油項目,因此而帶來的成本效益月達350余萬元。
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